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2007-02-07 13:27 【大 中 小】【打印】【我要糾錯(cuò)】
摘要:根據(jù)新安水廠工藝運(yùn)行現(xiàn)狀及存在的問題,從燒杯攪拌試驗(yàn)和生產(chǎn)性試驗(yàn)入手,對(duì)各關(guān)鍵工藝進(jìn)行技術(shù)改造,實(shí)現(xiàn)自控運(yùn)行。本文全面介紹了新安水廠工藝現(xiàn)狀、改造原理、主要設(shè)備、及取得的經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞:新安水廠 技術(shù)改造 自控運(yùn)行
新安水廠建于20世紀(jì)80年代,設(shè)計(jì)能力為:一期1萬(wàn)m3/d,二期2萬(wàn)m3/d,三期4萬(wàn)m3/d,分別于1983年、1985年、1988年建成投產(chǎn)。原水來自鐵崗水庫(kù),水廠處理工藝祥見圖1.
由于設(shè)計(jì)施工的局限及長(zhǎng)期超負(fù)荷運(yùn)行,加之原水污染日漸嚴(yán)重,城市供水標(biāo)準(zhǔn)的逐漸提高,使新安水廠原有的工藝技術(shù)日漸不能滿足生產(chǎn)的需要,尤其是各關(guān)鍵工序全手動(dòng)運(yùn)行,不僅浪費(fèi)成本、員工勞動(dòng)強(qiáng)度大,且較難實(shí)現(xiàn)安全供水。因此,2000年3月至2002年9月,新安水廠對(duì)其關(guān)鍵工藝進(jìn)行了技術(shù)改造,同時(shí)解決了一些長(zhǎng)期困繞著該廠的疑難問題。小改小革,投資少,見效快,綜合效益極佳。本文就2年多時(shí)間進(jìn)行的一些主要技術(shù)改造措施總結(jié)如下,供老水廠各位同行參考。
1 針對(duì)聚合氯化鋁單耗高的情況,修改混凝劑和助凝劑投加方式和投加點(diǎn),使藥劑與原水充分混合。
對(duì)比寶安水司所屬兩座水廠生產(chǎn)報(bào)表得知,新安水廠聚合氯化鋁的單耗,比同樣原水、而工藝技術(shù)較為完善的朱坳水廠高出2~3倍。針對(duì)該廠的工藝條件,工作人員從燒杯攪拌試驗(yàn)和生產(chǎn)性試驗(yàn)入手,就下列問題進(jìn)行了探討:
1. 1不同混凝劑、助凝劑加注量、投加次序凈水效果的對(duì)比
1. 2最佳混凝效果時(shí)耗礬量最小的PH值范圍。
混凝劑采用聚合氯化鋁、硫酸鋁,助凝劑采用石灰、聚丙烯酰胺。多次燒杯攪拌試驗(yàn)與生產(chǎn)性試驗(yàn)結(jié)果表明:對(duì)濁度低、堿度低、藻類高的原水,混凝劑以投加聚合氯化鋁效果較好,投加量為2.4~3.0ppm(以Al2O330%計(jì),下同)。聚合氯化鋁和硫酸鋁同時(shí)投加,投加量各占50%,也可取得同樣效果,但硫酸鋁酸性大,且投二種藥劑操作管理不便。試驗(yàn)還發(fā)現(xiàn),聚合氯化鋁混凝效果最佳的PH值范圍為6~7,若PH值增加,聚合氯化鋁單耗隨之增加。
通過實(shí)驗(yàn)找出了該廠混凝劑單耗高的原因:多年以來,該廠是先投氫氧化納(1998年前)、或熟石灰(1998年后),后投聚合氯化鋁;炷齽┩都釉O(shè)計(jì)采用靜態(tài)混合器,由于水頭損失大,1992年取消,混凝劑采用重力投加至反應(yīng)池表面入口。由于藥劑與原水混合不均,導(dǎo)致藥劑濃度高的部位,膠體擴(kuò)散層的正離子被異電負(fù)離了壓縮和包圍,出現(xiàn)膠體再穩(wěn)定情況,多余的藥劑浪費(fèi);濃度低的部位,藥量不足,不足以壓縮雙電層,降低不了電位,達(dá)不到混凝效果。因此,該廠一直采用加大投藥量的方法提高混凝效果,常常多達(dá)6.8~15ppm.
2000年5月,該廠首先將混凝劑由原重力投加改為壓力投加,投加在混合槽處,較好地解決了藥劑與原水混合不均勻的問題;其次將石灰投加點(diǎn)后移至反應(yīng)池,經(jīng)過反復(fù)實(shí)踐,以反應(yīng)池1/3~1/4位置效果最佳。為了石灰與水充分混合,又能滿足人工投加時(shí)觀察到投藥量大小,在投加點(diǎn)增設(shè)漏斗式穿孔擴(kuò)散管,PVC塑料管材。
經(jīng)過上述改造后,混凝劑單耗降低了75%左右,由原來的6.8~15ppm降至約為2.4~3.0ppm,基本與工藝技術(shù)較為完善的朱坳水廠一致。
2 針對(duì)虹吸濾池固有的缺陷,以及原設(shè)計(jì)、施工中的不足,進(jìn)行了如下改造:
2. 1 利用計(jì)算機(jī)技術(shù)及電磁閥控制實(shí)現(xiàn)了虹吸濾池全自控運(yùn)行,較好地解決了虹吸濾池固有的主要缺陷,有關(guān)方面的內(nèi)容詳見《給水排水》2003年第5期。
2. 2 由于施工及長(zhǎng)期以來地基的不均勻沉降等問題,使虹吸濾池各配水槽出水堰高程相差較大。2000年10月測(cè)量數(shù)據(jù),普遍相差50~180mm,最多達(dá)231mm.而原設(shè)計(jì)并未考慮安裝可調(diào)堰板,導(dǎo)致各池進(jìn)水量極不均勻,過濾周期相差幾倍之多,極個(gè)別池長(zhǎng)期以來存在過濾周期短,僅3~4h.采用常用的、較為簡(jiǎn)易的方法改造,即在各混凝土出水堰上安裝可調(diào)不銹鋼擋板,幾個(gè)相對(duì)標(biāo)高較高的混凝土堰先用手砂輪機(jī)磨低一些后,再安裝可調(diào)不銹鋼擋板。經(jīng)過一段時(shí)間的調(diào)試,各池的進(jìn)水量基本一致,過濾周期也不會(huì)相差太多。揭開了長(zhǎng)期以來員工認(rèn)為“這個(gè)池不好”的迷。
2. 3 一、二期部分濾池不能正常運(yùn)行,當(dāng)水位超過輔助虹吸管進(jìn)水口上部的設(shè)定水位標(biāo)高時(shí),排水虹吸仍然遲遲不能形成,導(dǎo)致水位繼續(xù)上升而溢流。經(jīng)檢查,管路即沒有漏氣現(xiàn)象,輔助虹吸管也沒有被堵。當(dāng)打開強(qiáng)制虹吸閥和強(qiáng)制破壞閥后,發(fā)現(xiàn)虹吸管內(nèi)的氣體往外噴,而不是往內(nèi)吸。經(jīng)仔細(xì)分析,發(fā)現(xiàn)造成上述現(xiàn)象的關(guān)鍵因素是排水渠出水堰的控制水位標(biāo)高和輔助虹吸管出水的安裝標(biāo)高之差。經(jīng)查本工程原有施工圖,此標(biāo)高差為0.05m.而實(shí)際安裝為:能正常運(yùn)行的33格濾池為0.06m左右,而不能正常運(yùn)行的9格濾池為0.25~0.57m.即輔助虹吸管插入排水渠過深。因此,按原設(shè)計(jì)施工圖割去多余部分后,排水虹吸恢復(fù)正常。
3 加氯系統(tǒng)由傳統(tǒng)的二點(diǎn)投加改為三點(diǎn)投加,不僅確保了出水水質(zhì),而且氯耗降低。
目前,大部分老水廠采用原水、濾后水兩點(diǎn)投氯方式,其中一部分水廠實(shí)現(xiàn)了自控運(yùn)行,前加氯量按流量比例控制,后加氯量按余氯反饋控制。而一部分水廠仍然全手動(dòng)運(yùn)行。
新安水廠原采用兩點(diǎn)投加,全手動(dòng)運(yùn)行,實(shí)際運(yùn)行中存在如下不足:
3. 1濾池與清水池距離較短,即余氯分析儀取樣點(diǎn)與投氯點(diǎn)距離較近,氯與水尚未完全充分混合后取樣,測(cè)出來的余氯信息不穩(wěn)定,控制信號(hào)波動(dòng)較大。
3. 2 加氯后,水迅速進(jìn)入清水池,靠水流作用,通過長(zhǎng)時(shí)間的接觸反應(yīng)來完成,并有揮發(fā)現(xiàn)象。因此,在清水池中消耗的氯量是一個(gè)不確定數(shù),它與氣溫及停留時(shí)間長(zhǎng)短有關(guān)。
3. 3 清水池中水流通常呈層流狀態(tài),加注的氯很難擴(kuò)散,會(huì)導(dǎo)致短流或死角,影響消毒效果。
3. 4 沉淀池排泥,濾池反沖洗均會(huì)引起余氯的突變。
鑒于以上問題,為了安全供水,新安水廠常年采用“多加一點(diǎn)”的不經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式,余氯的合理控制成為該廠一大難題。 2000年3月,該廠開始計(jì)劃改造投氯系統(tǒng),考慮即要安全合理,又要經(jīng)濟(jì)實(shí)用,改造部位如下:
原水、濾后水投氯仍采用原有二點(diǎn)投加方式,不增加任何設(shè)備。但為了使氯均勻擴(kuò)散至水中,投加點(diǎn)作如下修改:
將原靠近清水池進(jìn)口處的投加點(diǎn)前移至濾池出水堰處;濾池兩端出水堰處均設(shè)投加點(diǎn),并安裝穿孔管式混合器。
增加泵前補(bǔ)氯點(diǎn),主要設(shè)備:柜式自動(dòng)加氯機(jī)1臺(tái),余氯分析儀1臺(tái),均為美國(guó)CAPITAL CONTROLS公司產(chǎn)品。
投氯量控制:原水投氯量由技術(shù)人員視原水水質(zhì)而定,濾后水投氯量由操作人員視補(bǔ)氯量多少調(diào)節(jié),控制補(bǔ)氯量不超過1.5ppm,主要考慮水泵葉輪的腐蝕問題。補(bǔ)氯量采用出廠水流量比例與余氯反饋復(fù)合環(huán)控制。
該改造項(xiàng)目自2000年10月投入運(yùn)行以來,出廠水余氯運(yùn)行穩(wěn)定。一般情況下,補(bǔ)氯量為0.5~1.5ppm,滯后時(shí)間約196s.
國(guó)內(nèi)外專家多次實(shí)踐證明,初始形成的余氯比以后生成的化合氯更具有明顯的殺菌效能,這表明氯化開始時(shí),氯與水體快速均勻混合異常重要。而泵前加氯,借助于水泵葉輪的高速旋轉(zhuǎn),使氯氣快速均勻地?cái)U(kuò)散至整個(gè)水體中,大大縮短了出廠水的氯化消毒過程,一般僅2-5min.因此,泵前補(bǔ)氯,并以出廠水余氯信號(hào)作為反饋進(jìn)行閉環(huán)控制,是確保出廠水余氯穩(wěn)定的較為準(zhǔn)確的控制方法。
4 解決了濾池與清水池之間跌水問題
任何事物都有它的兩面性,出水堰的設(shè)置又使濾池與清水池之間形成“跌水”,而卷帶空氣進(jìn)入濾后清水。一般情況,并無(wú)大礙,但對(duì)新安水廠來說,由于設(shè)計(jì)未考慮一期清水池與二、三期清水池配套運(yùn)行,造成運(yùn)行一期清水池時(shí),二、三期清水池運(yùn)行水面線需降低1.74m,否則一期清水池會(huì)溢流。這樣,不僅浪費(fèi)二、三期清水池調(diào)節(jié)容積約2849m3,且降低了二級(jí)泵房吸水水位,不節(jié)能,而一期清水池僅1000m3,因此,1996年該廠取消一期清水池。又因二級(jí)泵房前未設(shè)吸水井,采用吸水母管吸水。因此,一期濾后夾氣清水全部帶進(jìn)清水泵及出水管。主要產(chǎn)生以下負(fù)面影響:
水泵葉輪產(chǎn)生氣蝕;
出廠水部分在線儀表指示波動(dòng)較大,需在取樣進(jìn)水管上另裝小型斷流水箱排氣;
影響出廠水計(jì)量的準(zhǔn)確程度;
增大管網(wǎng)阻力,且易產(chǎn)生水錘現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)造成爆管事故。
解決清水夾氣問題,主要是解決跌水問題。2001年11月,新安水廠在一期濾池后增設(shè)一緩沖罐(圖2),緩沖罐進(jìn)水接濾池出水,緩沖罐頂采用DN400管直通大氣,排走夾帶的氣體。緩沖罐出水與二、三期清水池出水管相連,使緩沖罐內(nèi)水位始終與二、三期清水池一致,而出水處于淹沒出流狀態(tài)。這樣基本解決了一期濾后清水夾氣問題。為了縮短出廠水取樣滯后時(shí)間,繼緩沖罐安裝后,我廠隨即取消了出廠水在線儀表前取樣斷流水箱,儀表運(yùn)行穩(wěn)定。
5 實(shí)現(xiàn)了回收水泵自控運(yùn)行
新安水廠回收水泵存在如下問題:
5. 1水泵吸入式工作,由底閥引水。一般來說,底閥的嚴(yán)密性較差,水泵停運(yùn)稍長(zhǎng)一段時(shí)間,又需人工灌水啟動(dòng)。
5. 2水泵由人工視回收水池水位手動(dòng)啟停,員工勞動(dòng)強(qiáng)度大。
5. 3進(jìn)出水管路稍小,且底閥阻力大,使水泵達(dá)不到額定流量。
該廠首先增設(shè)回收水池水位計(jì)及回收水泵控制設(shè)備,使回收水泵根據(jù)回收水池水位自動(dòng)啟停,之后又根據(jù)新版《給水排水設(shè)計(jì)手冊(cè)》第九冊(cè)專用機(jī)械第10. 2. 2節(jié)有關(guān)理論與實(shí)例,設(shè)計(jì)并安裝引水筒(圖3),同時(shí)取消底閥,對(duì)進(jìn)出水管道分別加大一級(jí)。4年多來,回收水泵完全實(shí)行無(wú)人操作,并達(dá)到了該泵的額定流量,回收水量增加。
6結(jié)語(yǔ)
近2年半時(shí)間,新安水廠為了滿足安全運(yùn)行及使用要求,完成了較多的改造項(xiàng)目。每項(xiàng)硬件投資最多不超過10萬(wàn)元,絕大多數(shù)僅是購(gòu)買設(shè)備或材料,有些是廢管利用,象引水筒、漏斗式投藥擴(kuò)散管等。但收到的效益是很可觀的,主要表現(xiàn)在:
6. 1水廠運(yùn)行管理水平提高,供水的安全可靠性增加
通過改造,水廠的濾池、投氯等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了自控運(yùn)行,減少了人工操作和人為判斷帶來的影響,水質(zhì)、水量和供水安全性有較大提高。濾池運(yùn)行穩(wěn)定,各池運(yùn)行周期和出水量均勻,水質(zhì)、水量明顯提高,改造前出廠水濁度大多在1NTU以上,改造后基本保持在0.2~0.5NTU,濾池超負(fù)荷50%情況下運(yùn)行仍然能保證出水水質(zhì)。改造前管網(wǎng)末梢余氯量波動(dòng),常出現(xiàn)不大標(biāo)情況,改二點(diǎn)投氯為三點(diǎn)投氯后,水廠實(shí)現(xiàn)了出廠水流量與余氯反饋復(fù)合環(huán)控制,管網(wǎng)末梢余氯量100%合格,大大提高了供水安全性。
6. 2員工勞動(dòng)強(qiáng)度減少
由于水廠投藥量降低,且多個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了全自控運(yùn)行,員工的勞動(dòng)強(qiáng)度大大減少。改造后水廠混凝劑投加量由原來每天70包左右降到18包左右。改造前44格虹吸濾池基本靠人工控制反沖,個(gè)別濾池過濾周期僅為3~4h,且經(jīng)常出現(xiàn)多個(gè)濾池同時(shí)反沖的情況;改造后,濾池實(shí)現(xiàn)了全自控運(yùn)行,運(yùn)行周期穩(wěn)定,通過調(diào)控,實(shí)現(xiàn)了各濾池依次反沖,反沖強(qiáng)度和質(zhì)量得到保證。改造前,需根據(jù)出廠水余氯量人工每小時(shí)調(diào)節(jié)投氯量,改造后實(shí)現(xiàn)了復(fù)合環(huán)控制,可根據(jù)在線儀表監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)自動(dòng)調(diào)整投氯量。改造前員工一上班便不停地忙于各項(xiàng)手動(dòng)操作,改造后員工主要職能改為巡視和解決現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的問題。
6. 3降低制水成本
通過改造,混凝劑投加量由原來地6.8~15ppm降到2.4~3.0ppm,減少了75%,每天生產(chǎn)7萬(wàn)噸自來水,每年可節(jié)約混凝劑209.5噸,每噸購(gòu)入價(jià)約1850元,每年可節(jié)約藥劑費(fèi)38.8萬(wàn)元。而投藥點(diǎn)和投藥方式地改造總投資才幾千元。
改造前投藥量大,濾池運(yùn)行周期短、反沖頻繁,且各池的產(chǎn)水量不均勻,運(yùn)行周期長(zhǎng)短不一,經(jīng)常出現(xiàn)多格濾池同時(shí)反沖的情況,反沖不徹底,造成濾料板結(jié),石英砂濾料每?jī)赡晷韪乱淮,每次更新費(fèi)用約40萬(wàn)元。通過改造后,近4年來濾池運(yùn)行穩(wěn)定,出水水質(zhì)優(yōu)良,據(jù)觀察,濾料的使用期限可延長(zhǎng)至8年左右。
改造前各濾池平均反沖周期為5~6h,改造后基本穩(wěn)定在12~17h,反沖洗水量大大減少,水廠生產(chǎn)自用水由原來的5%降到2~3%。在供水量不變的情況下,每年少取用原水約50萬(wàn)噸,新安水廠原水購(gòu)入價(jià)約0.85元/噸,每年可節(jié)約原水費(fèi)近40萬(wàn)元。另外,由于投藥量減少,排泥量相應(yīng)減少,由此帶來的環(huán)保效益也是可觀的。
筆者認(rèn)為,投入較多的資金建成全自動(dòng)水廠固然好,值班人員大大減少。但一些老水廠和中、小型水廠難以做到。其實(shí),投入適當(dāng)?shù)馁Y金,對(duì)關(guān)鍵工藝、關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行更新改造,實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵工序自動(dòng)控制,也是適合我國(guó)國(guó)情的較好的作法。
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